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1、机组冷热风门现状
江西贵溪发电有限责任公司(厂)二期磨煤机入口一次风分为冷风、热风,在冷风道上设置了冷风隔绝门、冷风调节门:在热风道上设置了热风隔绝门、热风调节门。冷风隔绝门是在磨煤机内温度高时开启,通过冷风调节门来调节风温;热风隔绝门的作用是在停磨时隔断热门,当磨煤机内着火时,快速切断热风,防止磨煤机内煤粉发生爆燃。在启停磨煤机时,冷、热风隔绝门操作非常频繁。机组安装时为气动插板式隔绝门,示意图如下:
1、插板门2,3、开,关门行程反馈开关 4、风道 5、开关门汽缸
6、锁紧凸轮 7、锁紧汽缸 8、锁紧,解开行程反馈开关
投产后不到半年,就发现存在很多问题,在运行人员启停磨煤机的时候,经常出现远方无法操作,就地控制部分和阀门本体部分出现故障率都很高,经常需要检修人员去就地手动操作电磁阀机械按钮,手动操作次数非常频繁,严重影响磨煤机正常运行和给煤机的出力,确保机组的负荷控制已成当务之急。
2、冷、热风隔绝门故障分析
2.1冷、热风隔绝门安装存在一定问题,风道漏风、漏粉现象比较严重,常常会引起热工控制信号故障;就地控制柜按钮、指示灯、管路、电缆皆积灰严重;
2.2就地控制回路电缆的布置存在问题,电缆离风道太近,在安装初期没有考虑到冷、热门风道的漏风和粉尘等外界原因,特别是热风道的高温导致就地大部分电缆已被高温氧化掉,粉尘又常对电缆造成短路现象,严重影响热工控制信号的连锁动作;
2.3就地的反馈装置存在很大的问题,常常出现连杆不到位或假到位现象,严重影响热工就地信号正常判断(开、关门信号和开锁、锁紧信号);
2.4就地行程开关故障比较多,因就地的环境比较恶劣,在温度高和粉尘大的情况下,经常会出现信号故障;就地磁接近开关虽耐高温,但极容易受到积灰的影响,导致到位信号误发,且反馈连杆弹簧为内置式,受热容易发生变形,影响弹性,造成不到位。行程开关经常因高温损坏或卡涩造成行程不到位;
2.5冷、热风隔绝门的汽缸时常发生卡涩或串气现象,不能正常动作;反馈连杆上的多余零部件,也会影响反馈信号;反馈连杆长期受热,表面以及连接处已烧黑,甚至存在形变,影响反馈显示;
2.6就地控制柜的安装位置布置不好,离磨煤机太近,振动大,环境差,对热工控制信号有很大的影响。特别是就地控制柜内部的接线端子、元器件、电磁阀等,积灰多,严重影响控制回路,甚至造成短路,烧坏电缆的现象;
3、制定改进对策
针对现场出现的这些主要问题,成立了技术改造小组,经各专业研究讨论,确定了相应改进措施,具体如下:
3.1、重新布置电缆走向,在远离风道50CM处重新布置了槽盒和更换耐高温电缆,避免了风道高温对电缆的损坏;
3.2控制柜全面清灰,有漏灰的地方进行封堵,有效的防止了粉尘对控制的干扰;
3.3经过多次改造反馈连杆和行程开关安装位置,有效的降低了高温环境对行程开关的影响,如下图:
(a)改造前 (b)改造后1、弹簧2、传动连杆 3插板门4、加装的传动装置
在改造前,反馈连杆短,到热风道距离只有30CM,行程开关和反馈弹簧容易受高温损坏变形,在此基础上,对症下药做了技术改造,加装了一个40CM的传动装置,大大延长了传动距离,使传动部分总长达到了70CM,避免了热风对反馈装置的影响。
3.4就地使用的到位行程开关,由原耐高温磁接近开关改为耐高温带拐臂的行程开关,控制电缆套好蛇形管和接头,并在接头处加密封圈和包上胶带防止进灰,有效的防止了粉尘进入开关内部:
3.5机务专业解决汽缸本体故障,取消连杆上多余的压块,减少机械卡涩现象,并检查处理有串气或漏气的气缸;
3.6、更换了控制柜上控制按钮和指示灯,并更换了密封效果更好的门锁,实现了就地和远方DCS正常操作;
4、改造效果
通过以上的技术改造,江西贵溪发电有限责任公司(厂)二期#5、#6机组磨煤机冷、热风隔绝门实现了就地控制柜和远方DCS上的均能正常操作,经过一年的运行观察,缺陷率由改造前的每天发生几次到现在每月偶尔一次,大大降低了设备的故障,减轻了维护人员的工作强度,带来了显着的环保效益和经济效益。
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