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1前言
柳钢烧结厂分别有120万吨/年和240万吨/年各1条链篦机-回转窑氧化球团生产线,自投产以来对操作和设备进行了不断地优化,设备顺行,生产稳定,指标先进。2014年,为了更好地满足高炉需求,烧结厂分析工艺、技术、管理上存在的问题,制定优化与改进措施,组织攻关,本文进行总结。
2存在的问题
(1)国内精矿质量差。采购的国内精矿存在种类杂、粒度不均匀、成分不稳定、FeO含量低、有害元素含量高、成球和焙烧性能差等问题,造成球团矿产量低、强度差、能耗高。(2)配料用除尘灰和散料质量、数量不稳定。球团生产系统的除尘灰和散料均为在线回收利用,存在除尘灰和散料温度高、料量不稳定等问题,导致上料量波动,造球加水量波动,造成生球产、质量波动。(3)造球加水点位置不合理:滴水点没有设置在成球区;雾水点没有设置在长大区;加水喷头容易堵,旋转刮刀材质不耐磨。导致造球盘成球率低,质量波动大。(4)链篦机布料不平整。摆式、梭式布料机在宽皮带两侧处停留时间长,造成链篦机两侧球多,中间球少,这样导致筛分不均匀,布料不平整,生球干燥预热不均匀,干燥效果差,干球强度低。(5)热工制度不合理。由于回转窑长径比大,中央烧嘴火焰短,造成回转窑进链篦机预热Ⅱ段的热风温度偏低,链篦机各段热风量不匹配,没能有效地发挥各段的干燥预热功能,生球的干燥预热效果不好。环冷机各段风箱烟道之间的风量无法调节,各段冷却风量及一段回窑头,二、三段回链篦机风量及温度均无法灵活调整,整个链回环热工制度不能快速适应原料质量的改变。(6)回转窑焙烧温度(1050℃~1300℃)、链篦机倒数第二个风箱温度(400℃~570℃)、环冷一段温度(800℃~1050℃)控制范围太宽,造成预热焙烧效果时好时坏,球团矿产量和强度不稳定。(7)设备运行不稳定,且在处理设备故障时为了保护设备需降温再升温,造成处理故障时间长、生产不稳定、质量不达标。
3优化与改进措施
3.1加强原料管理,细化矿种,优化配矿
(1)加强与物资部门的信息沟通,及时了解物资供应与库存情况,做好料场规划、原料取样检测、配矿试验、优化配比等工作,及时根据原料变化情况调整配比和操作参数,不同的原料结构对应不同的操作方案,保证生产平稳、气氛清晰。(2)细化矿种,优化配矿方案,合理搭配使用好进口精粉和国内精粉,均衡配比,根据120万吨/年、240万吨/年球团工艺流程及设备的差异,采用不同的原料结构,实现互补,寻找出最佳配矿方案,达到原料最优化。
3.2稳定配料操作,保证造球稳定
在配料系统增加除尘灰及散料输送皮带机及刮板机,增加储料仓及称量皮带秤,对除尘灰、散料进行集中储存下料,设置合理的排灰时间,使料仓料位稳定,让皮带秤以恒速速度稳定给料,避免了除尘灰及散料直接送造球产生的大幅生产波动。
3.3优化造球系统及操作
(1)改进造球给料装置、加水装置和刮料装置,对造球加水点进行移位改造,将滴水点设置在成球区,雾水点设置在长大区,并采用防堵型喷头,将旋转刮刀材质改为新型高强度耐磨陶瓷,规定圆盘低衬厚度为40mm,定期维护更换,提高造球成球率。生产过程中保证开盘数,延长造球时间,稳定生球量,提高成球率和生产质量。(2)240万吨/年球团线采用高压辊磨循环辊压工艺。为了进一步提高精矿的细度、比表面积,我们改造了高压辊磨的生产工艺,将已辊压过的部分颗粒较粗的精矿再返回配料,重新进高压辊磨机进行再次辊磨,增强精矿表面活性,提高造球性能和生球质量。通过实施此项措施更多质量差的国内精粉可以用于240万吨/年球团线,120万吨/年球团可以使用更多好原料,且减少生产波动。(3)调整筛分布料系统,保证筛分布料均匀。通过将120万吨/年球团线杂物筛的间隙由25mm调整到16mm,保证了>16mm的杂物能够全部筛出,<16mm的杂物能够被大球辊筛筛下进链篦机,减少16~25mm的杂物随返球在造球盘循环而破坏造球,大幅度提高了成球率;原来梭式布料机行走速度慢,后退时筛不完,造成大量生球浪费,通过更换行走减速机和电机超频提速,采用程序控制梭式布料机前进慢、后退快,保证了筛分效率和布料平整。240万吨/年球团线摆式布料机的转盘增加变频程序,使得摆式布料机运行到宽皮带两侧时速度加快,防止生球叠加堆积,并在宽皮带头部增加分料器,均匀分料,从而保证了小球辊筛的筛分效率和布料平整。(4)生产过程中辊筛辊子磨损后及时调整辊筛间隙,保证进入链篦机干燥预热的生球都是8~16mm的合格生球,防止大球及粉末进入链篦机,影响干燥预热效果。
3.4优化热工制度
为了优化球团的热工制度,平衡各段、各点的热量分配,提高生球的干燥预热效果,采取了如下措施:(1)提高窑尾温度。将助燃风机改为罗茨加压风机,并对中央烧嘴助燃风进行加压,将助燃风压力从6kPa提高到20kPa,提高回转窑中央烧嘴的火焰长度和强度,使回转窑火焰往后移,延长高温区,提高焙烧效果。(2)提高链篦机头部的热废气温度,降低回转窑内温度。由于整个链篦机的热风量不够,温度偏低,导致生球干燥、预热效果差。为了进一步提高干球强度,在链篦机机头烟罩内增加热源点,提高预热Ⅱ、Ⅰ段温度,提高预热效果。(3)在环冷机各段风箱烟道之间加装风量均衡器,以平衡各段冷却风量,并可以根据生产需求对一段回窑头,二、三段回链篦机风量及温度进行调整,使整个链回环热工制度能快速地适应不同原料条件下的生产需求。
3.5稳定优化工艺参数
(1)生产控制实行“先稳再优”,操作控制实行“倒推操作法”“产量控制法”,生产中不盲目地追高产,做到生产连续平稳,减少人为的生产周期性波动,避免生产失衡波动,造成生产恶性循环。(2)加强生产组织管理和平衡。在生产过程组织实行动态管理,做到配比合适、造好生球、严控温度、铺平干透、气氛清晰、连续平稳、减少波动,进一步缩小操作参数控制范围并严格控制到位,回转窑焙烧温度控制范围缩小到1180℃~1280℃,链篦机倒数第二个风箱温度控制范围缩小到480℃~570℃,环冷一段温度控制范围缩小到950℃~1050℃,实时动态调整优化工艺参数,重点关注好生球落下强度、布料平整度和厚度、链篦机风箱温度、环冷一段温度等参数,通过动态调整回热风机转速和链篦机机速,确保链篦机倒数第二个风箱温度达标,通过提高生球强度,铺平干透,提高风箱温度,确保干球预热效果达标。(3)及时监控分析好生产变化,确保严密受控、有效运行。车间建立内部网,当班主控室通过网络即时对本班每小时的生产参数、生产情况、设备运行情况、产质量指标、消耗指标等作记录并分析,车间管理人员每天实时进行监督、分析和指导,以最快的速度发现生产存在的问题及变化,及时采取相应的措施,杜绝因生产调整不及时造成的生产波动而引起回转窑结圈。
3.6提高设备作业率,保证设备稳定顺行
(1)完善设备管理条例,对设备实行预案制管理,科学地实行三级网络设备点检,坚持点检定修制,车间做好设备的检查及预测判断,对设备存在问题制定出科学的维修方案,提高设备维修命中率,保证设备完好,做到设备故障停时为零,满足生产需要。(2)生产时加强设备的点检、巡检和维护,降低设备故障率,减少设备事故,使生产系统稳定,产量保持高产稳产,避免因设备问题造成减产、停产而导致降温窑内气氛差、粉末多。(3)发挥设备技改攻关对生产的促进作用,对于一些长期影响生产连续稳定的设备瓶颈制定出改造方案,收集合理化建议,加强小改小革措施,群策群力,尽快解决,确保设备完善顺行。
4结语
经过优化原料、操作及设备的生产攻关后,2014年生产经济技术指标水平均提高,利用系数提高了0.04t/m2R机电论文范文26;h,球团矿抗压强度提高了44牛/个,优质率均提高了2.77%达85.35%,工序能耗、煤气耗、电耗均有下降,生产顺行稳定,优质低耗,球团矿的各项指标保持先进。
作者:马承胜